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全省煤矿一通三防现场会材料

10-20 21:44:09   浏览次数:847  栏目:工矿企业
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多年的工作实践让我们深有体会:粉尘防治必须从其产生的源头抓起,只有这样,才能达到事半功倍的效果。在此过程中,重点抓了三个源头:一是抓入井风流净化源头。在副井口、洗煤厂至矿西大门等主要道路和地面主要产尘点安装了自动卷绕冲尘器和旋转式自动喷雾降尘装置,定期对路面、产尘点进行喷雾和冲刷除尘。在矸石山翻罐笼建立了矿车自动冲洗系统,所有矿车入井前必须冲洗干净,且对所有装沙、水泥、石子的矿车下井前加盖防尘罩,杜绝矿车在运输途中产尘扬尘。二是抓采煤生产源头。针对我矿煤层孔隙率低,注水难的特点,201x年,我们研发并推广应用了采煤工作面深封孔、脉冲式煤层注水技术。201x年,我们又率先实施了综采工作面短壁煤体注水,使落煤、司机操作、移架、多工序和回风巷五个工序的煤尘浓度平均降低了26%,较好的解决了综采工作面煤尘治理难题,并为矿井综采工作面粉尘控制提供了一条可靠有效的经验和途径。同时,安装了移架自动喷雾、随机自动喷雾、采煤机二次负压降尘装置、干洒湿不洒装置和智能降尘系统,实现了粉尘浓度实时监测和自动喷雾降尘。在运输巷、主回风巷等地点设计安装了全封闭挡尘帘,将煤尘集中后进行消除,减少了粉尘污染和人工降尘范围、周期。三是抓掘进生产源头。 201x年,率先在煤巷掘进工作面实施了短壁快速注水,通过注水前后粉尘浓度的对比,打眼、扒装、多工序、平均值等工序的粉尘浓度均降低30%以上,特别是放炮工序粉尘浓度降低了42.32%。炮掘工作面安装了放炮远程喷雾、扒装机自动喷雾、扒装机水电联动喷雾帘,综掘工作面安装了湿式振弦除尘风机。在井下大巷、采区进回风巷、主要运输上山等地点安装了红外线自动喷雾、微震动喷雾,安装了隔爆水槽自动加水装置,统一了管路的安装标准,采区以上巷道全部安装喷塑钢管,不仅杜绝了管路内部锈蚀对防尘水质的污染,而且杜绝了管路外部锈蚀,既实用又美观。

五、加强瓦斯管理,提高装备力量,消除事故隐患。

矿井虽然是低瓦斯矿井,但我们对瓦斯的管理始终没有掉以轻心。建立了以专职瓦斯检查员巡回检查为主,KJ90安全监控系统对生产地点瓦斯24小时监测监控和下井干部、班组长、放炮员、流动电钳工佩带便携仪随时检查为辅的“三位一体”的瓦斯管理体系,实现了瓦(本文来自www.2xuewang.com,转载请注明!)斯检查的零缝隙管理。矿井于201x年装备了瓦斯巡检智能化管理系统,并根据需要不断升级,瓦斯检查员按掌上电脑规定的路线和时间进行瓦斯巡回检查,进一步规范了专职瓦斯检查员的作业行为,杜绝了空班漏检现象的发生。矿井于201x年完成了安全监控系统改造,现使用的是重庆KJ90NB工业以太网综合安全监控系统,监控中心室设在矿调度室内,在通防工区设有监测站。该系统运行稳定、可靠性好、系统传输速率高,矿井各种监测监控子系统均可方便就近接入,现安全监控系统已实现超限短信报警。井下所有采煤、掘进工作面、采区回风巷等地点全部按要求安装了甲烷传感器和断电器,实现了瓦斯超限报警和断电功能,在被控开关的负荷侧安装了馈电状态传感器。同时还在采煤工作面安装了温度传感器、一氧化碳传感器、粉尘浓度传感器,在掘进工作面安装了局扇开停传感器,井下主要风门安装了风门开关传感器。除对以上环境参数进行实时监测监控外,还对主副井提升、井下设备的开停、煤仓煤位、水仓水位和各类电力参数等进行实时监测。中心站计算机通过分站采集各类传感器的实时数据,对安全信息和生产工况参数进行分类整理和存储,并将各类数据通过网络传输到调度室显示在大屏幕上,供调度决策指挥。

各位领导,以上是蒋庄煤矿在“一通三防”方面的几点做法和体会,我们虽然做了一定的工作,也取得了一定的成绩,但我们深知:与兄弟单位的先进经验相比,与上级的高标准要求相比,与本质安全矿井的创建标准相比,我们还有一定的差距。我们将以这次现场会议为契机和动力,学习经验,取长补短,创新发展,在今后的“一通三防”安全管理工作中,进一步提高落实能力,加大落实力度,加快落实速度,迅速推动矿井“一通三防”工作再上新台阶,努力打造绿色环保矿山,建设富美和谐家园。

谢谢大家!

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