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2017年度工作总结及2017年工作思路

12-26 13:23:57   浏览次数:995  栏目:行政后勤工作总结
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201x年度工作总结及201x年工作思路一、生产品位:1、小组品位完成情况:

项目

a

b

c

d

框架黑化膜

36.38%

51.96%

11.55%

0.11%

小组框架黑化膜贴敷总体良好,但还是有c、d级,其原因有二:一是贴敷时贴敷在有污染的地方,二是确实黑化

炉未控制好。改正措施是:首先协调工作统一到工艺文件的定义上;其次掌握黑化炉对露点、co%含量的敏感程度以及黑化炉室气流对它的影响。再者要求小组各班严格控制,减少波动,保障稳定。

2、小组q值的完成率是100%,但仍存在个别超差的问题,尤其是超车间内控值。结合le不良的情况,通过观察发现,主要原因是屏号切换频繁,屏号之间q值相差太大造成的。针对这一问题,我们主要采取监控流水屏的做法,基本上避免了大批量q值超差的问题。201x年提高方向是通过调整焊接机状态,减少标准屏的更换,提高q值裕度。

3、以车间导向为主,对现场的品位不仅组长和工艺员进行点检,而且要求带班长也要进行点检,严格执行“六统一”,确保工艺贯彻率。这样做的结果,使现场不符合工艺的情况大大减少,从而保证了工艺的稳定。201x年需延续此做法。

4、岗前培训、岗前练兵,提高全员整体素能。把员工个人的技能提高作为夯实基础的突破口。主要是把班前会、班后会作为重点,将《岗位安全操作规程》、《岗位作业指导书》等岗位操作必须掌握的知识每周抄写,强化训练,每日交叉反复进行学习掌握,提高理论知识;强化岗前练兵,达到岗前热身的目的,让全员都成为产品的代言人,及时发现异常,提高作业标准。从而保证作业的稳定性、安全性。

5、对周末作业有了新认识。由于周末没有产品,造成许多人员思想的懈怠,工序和维修交流较差,从而造成周末后设备故障仍然较多,设备带病工作,开班质量波动较大,针对这种状态,我们重点控制设备检修质量和周末卫生清扫作业过程,确保设备必须保证工艺,在设备检修时,工序人员进行全程跟踪,设备检修出现返工时不签字,通过以上措施,使周末作业规范化、程序化、落实化,周末后产品品位大幅上升,减少了质量波动。

二、小组生产成本:主要是荫罩的消耗,各工序不良分析如下:

工序

荫罩一组

涂屏一组

蒸铝一组

中检一组

封接一组

误差

合计

百分比(%)

23.4

51.4

9.7

0.2

7.5

7.8

100

由表知:主要发生区域为涂屏、荫罩区域。201x年不仅要对本小组的荫罩严格控制,还要对车间各组进行检查和指导,共同把消耗降下来。

按照类型分析:

类型

作业变形

清洗机污染

油污

酸雾腐蚀

手套污染

粉污

合计

百分比(%)

62.3

12.5

7.6

7.5

3.9

6.3

100

由表知:作业变形、清洗机污染为影响荫罩消耗的主要因素。这也就是201x年的主攻点。

原因调查作业变形主要为取放荫罩时的碰变(占85%),少量为修荫罩时变形(占15%)。

清洗机污染主要为工艺调整过程中产生,尤其在切换药液时产生。中检在返漏检时总数与实际数量不符,导致数据不准确。

三、201x年的工作思路:1、坚定不移的执行工艺“六统一”,并将工艺“六统一”的思想推广到设备管理中,结合车间的“零滞留”工作,科学核算,降低本组产品的存量。

2、针对堵孔、le等不良项目,在小组内全面检查督促周末作业质量。使得周末后焊接机的品位保障功能及卫生有效得到控制,同时坚持荫罩防飞溅套使用,提高荫罩膜厚至10秒以上,加强来料控制,减少毛刺;对荫罩黑化膜不匀及黑化荫罩斑点的形成机理进行调查与控制;对le等不良进行q值和配列联合诊断,寻找突破口。

3、全员节约能源,实施各种动能节约,如焊接机、压机实行人走关水电气,清洗机无产品时关网带。

4、进行能源项目的点检,实现能源消耗无跑、冒、滴、漏。另外,有效控制周末能源的管理,达到工厂要求。

5、实施废旧材料回收管理制度,对sr焊接电极进行回收再利用(本文来自www.2xuewang.com,转载请注明!)。积极修复荫罩,减少污染、变形荫罩的报废,从而达到减低消耗的目的。

6、把提高工序一次通过率作为201x年成本降低的重要途径,主要措施是保证模具的良好状态,减少凸包等不良的发生,以及提高各作业点人员的作业技能,防止作业变形。

7、细化结构料的管理,对各组的不良进行统计,找出消耗攻关点,降低结构料消耗,特别是荫罩消耗,争取将实际荫罩消耗系数降为1.01。

8、做好沟通协作,合理安排生产,抓设备点检,全方位搜集设备异常信息。及时反映设备存在的

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项目

a

b

c

d

框架黑化膜

36.38%

51.96%

11.55%

0.11%

小组框架黑化膜贴敷总体良好,但还是有c、d级,其原因有二:一是贴敷时贴敷在有污染的地方,二是确实黑化炉未控制好。改正措施是:首先协调工作统一到工艺文件的定义上;其次掌握黑化炉对露点、co%含量的敏感程度以及黑化炉室气流对它的影响。再者要求小组各班严格控制,减少波动,保障稳定。

2、小组q值的完成率是100%,但仍存在个别超差的问题,尤其是超车间内控值。结合le不良的情况,通过观察发现,主要原因是屏号切换频繁,屏号之间q值相差太大造成的。针对这一问题,我们主要采取监控流水屏的做法,基本上避免了大批量q值超差的问题。201x年提高方向是通过调整焊接机状态,减少标准屏的更换,提高q值裕度。

3、以车间导向为主,对现场的品位不仅组长和工艺员进行点检,而且要求带班长也要进行点检,严格执行“六统一”,确保工艺贯彻率。这样做的结果,使现场不符合工艺的情况大大减少,从而保证了工艺的稳定。201x年需延续此做法。

4、岗前培训、岗前练兵,提高全员整体素能。把员工个人的技能提高作为夯实基础的突破口。主要是把班前会、班后会作为重点,将《岗位安全操作规程》、《岗位作业指导书》等岗位操作必须掌握的知识每周抄写,强化训练,每日交叉反复进行学习掌握,提高理论知识;强化岗前练兵,达到岗前热身的目的,让全员都成为产品的代言人,及时发现异常,提高作业标准。从而保证作业的稳定性、安全性。

5、对周末作业有了新认识。由于周末没有产品,造成许多人员思想的懈怠,工序和维修交流较差,从而造成周末后设备故障仍然较多,设备带病工作,开班质量波动较大,针对这种状态,我们重点控制设备检修质量和周末卫生清扫作业过程,确保设备必须保证工艺,在设备检修时,工序人员进行全程跟踪,设备检修出现返工时不签字,通过以上措施,使周末作业规范化、程序化、落实化,周末后产品品位大幅上升,减少了质量波动。

二、小组生产成本:主要是荫罩的消耗,各工序不良分析如下:

工序

荫罩一组

涂屏一组

蒸铝一组

中检一组

封接一组

误差

合计

百分比(%)

23.4

51.4

9.7

0.2

7.5

7.8

100

由表知:主要发生区域为涂屏、荫罩区域。201x年不仅要对本小组的荫罩严格控制,还要对车间各组进行检查和指导,共同把消耗降下来。

按照类型分析:

类型

作业变形

清洗机污染

油污

酸雾腐蚀

手套污染

粉污

合计

百分比(%)

62.3

12.5

7.6

7.5

3.9

6.3

100

由表知:作业变形、清洗机污染为影响荫罩消耗的主要因素。这也就是201x年的主攻点。

原因调查作业变形主要为取放荫罩时的碰变(占85%),少量为修荫罩时变形(占15%)。

清洗机污染主要为工艺调整过程中产生,尤其在切换药液时产生。中检在返漏检时总数与实际数量不符,导致数据不准确。

三、201x年的工作思路:1、坚定不移的执行工艺“六统一”,并将工艺“六统一”的思想推广到设备管理中,结合车间的“零滞留”工作,科学核算,降低本组产品的存量。

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